日夜兼程的“90后”青年 ——記2022年度優(yōu)秀員工 羅志成
時間:2023/2/22 來源:本站 瀏覽量:
雖是90后,但羅志成早已在自己的崗位上磨練近十年。作為制造中心總裝車間鉗工六組的一員,羅志成主要負(fù)責(zé)公司各大項目的裝配工作,時刻與車間生產(chǎn)計劃保持步調(diào)一致,急車間所急,想車間所想,在最艱難的時刻,總是沖鋒在前,縱使日夜兼程卻無怨無悔。
“我所在的崗位雖然平凡,但作為一名青年員工,我要在工作中始終保持飽滿的激情,迎難而上,敢啃硬骨頭!倍嗄陙,羅志成靠著扎實的裝配技能以及踏實肯干的工作作風(fēng),書寫著裝備員工的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。
艱苦奮斗,困難前敢于沖鋒
2022年是極不平凡的一年,裝備公司所在的江津廠區(qū)先是經(jīng)歷7—8月的高溫限電,后又遭遇重慶大規(guī)模疫情暴發(fā),生產(chǎn)工作遭遇諸多不利影響。作為一線員工,羅志成毫無怨言全力配合公司生產(chǎn)安排,甚至頂著超過40℃的高溫天氣帶頭倒班搶生產(chǎn)。在“住廠保產(chǎn)”期間,羅志成堅持24小時手機(jī)不關(guān)機(jī),做到“隨叫隨到”,一旦生產(chǎn)工作出現(xiàn)困難,他便沖鋒在前,決不退縮。
羅志成在模塊化軋機(jī)裝配調(diào)試中主要負(fù)責(zé)調(diào)試錐箱、輥箱,憑著“5+2”、“白+黑”的大干模式,先后完成了徐鋼、四川盛泉,福建三寶機(jī),馬鋼等項目模塊軋機(jī)的裝配工作。其中,面對結(jié)構(gòu)特點和制造精度在原來的基礎(chǔ)上提升20%、但工期卻比之前同類項目縮短了三分之一的馬鋼項目,羅志成與班組成員堅持輪班模式,主動放棄部分休息時間,與大家討論高效的裝配方案。最終功夫不負(fù)有心人,羅志成與班組成員順利高質(zhì)量完成了模塊化軋機(jī)裝配并試車成功。
勤學(xué)苦練,逆境中磨練技能
參加工作以來,羅志成嚴(yán)格要求自己,做到了勤學(xué)、多問、苦練。對裝配中出現(xiàn)的“疑難雜癥”,羅志成常常主動請教有經(jīng)驗的師傅或者上網(wǎng)查閱資料,同時抓住機(jī)會利用手上的工具反復(fù)練習(xí)達(dá)到融會貫通、熟練掌握的效果。羅志成表示,“有時候為了保證工件間配合的精度,研磨幾個小時是家常便飯”。
在裝配淮鋼1#飛剪時,面對裝備公司首次承制的體積最大、重量最重的“啟停制雙支點曲柄剪”,一只“攔路虎”出現(xiàn)在羅志成的面前:飛剪機(jī)核心部件——主齒輪箱的齒輪與軸之間的裝配過盈量太大(裝配后保證過盈量為0.7mm)。想要保證上、下齒輪裝配后的同步性,只有采用液壓壓入法,但以現(xiàn)有的高壓密封墊圈無法承受高達(dá)150Mpa的裝配所需壓力,這讓原本就緊張的裝配工作一度停止。羅志成與班組成員不僅沒被眼前所面臨的困難唬退,反而主動出擊,反復(fù)商討裝配方案、裝配工法并不斷反復(fù)地實驗,最終在鉗工師傅、技術(shù)人員的通力合作下,成功自制能夠達(dá)到150Mpa壓力下不泄漏的高壓密封墊圈,從而成功完成主齒輪箱的裝配工作,保障了設(shè)備的精度調(diào)試。
迎難而上,勇做硬核青年
多年來,面對難度各異的裝配項目,羅志成始終堅持早干、快干、多干,為各大項目的順利執(zhí)行打好基礎(chǔ)。
3月,羅志成出差奔赴永洋特鋼項目現(xiàn)場,為全國首套立輥矯直機(jī)的順利投產(chǎn)保駕護(hù)航,贏得了客戶信賴與贊揚(yáng)。
6月,羅志成牽頭柳鋼高爐4號水渣轉(zhuǎn)鼓裝配工作,助力裝備公司轉(zhuǎn)鼓筒體和支撐網(wǎng)、濾網(wǎng)、篩網(wǎng)整體首次聯(lián)裝發(fā)貨。
7月,羅志成在四輥減徑機(jī)階段級試車時提出針對性建議,為班組成員順利制作出基準(zhǔn)鍵槽工裝奠定基礎(chǔ),解決了輥縫齒隙定位基準(zhǔn)檢定不便的難題。
11月,羅志成與班組成員再次刷新了武鋼7號高爐水渣轉(zhuǎn)鼓裝配的交貨期限,實現(xiàn)了兩套水渣轉(zhuǎn)鼓(帶底座)提前2天發(fā)貨。
一分耕耘,一分收獲。羅志成拼搏向上、銳意進(jìn)取的工作精神,讓他在平凡的崗位上干出了不俗的業(yè)績。未來,羅志成早已規(guī)劃好自己的工作目標(biāo),他說:“我現(xiàn)在的技能素養(yǎng)提升空間還很大,唯有日夜兼程,才能為公司高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更多的智慧與力量。”